据了解,第一季度,河北钢铁集团耐候板利用余热、余压自发电达到21亿千瓦时,比例达到60%以上。与此同时,煤气回收利用率基本实现100%,工业水循环利用率达到97%以上,所回收的能源达到总能源消耗量的2/3。
据供风车间主任高立新介绍,经过研究,他们把空压机运行电流从原来的68A降至64A,基本杜绝放散阀经常打开现象,这样一年就节电20多万千瓦时,省下电费10多万元。
原来,今年年初,王树利发现3号空压机的出口放散阀运行中经常打开,造成压缩空气无法全部进入管网送给用户,白白放散到空气中,浪费电能。经过对几十个运行参数详细研究,他终于找到了症结所在:空压机运行电流设置偏高,导致入口导叶不能随着用户用气量降低而减小,只能通过放散阀泄压,造成浪费。
“我们以资源、能源高效利用为主线,建立长周期稳定顺行的经济运行模式。”王义芳表示,实施全流程“能源成本管理”,建设唐钢、邯钢、宣钢、承钢4个国家级能源管理中心,实现了能源消耗精细化管理到班组、工序和产品批次,降低能源成本,仅唐钢两年内就累计降低耐候板吨钢能源成本150元,年可创效15亿元。
“3号空压机运行电流正常,入口导叶开度65%,这说明空压机所产生压缩空气不再放散,全部并入管网,‘工艺淘金’计划初战告捷......”近日,在唐钢动力厂供风车间的冷轧空压机站,站长王树利把工艺改造运行后的第一组数据报告给车间主任。
实施耐候板节能减排技术改造,减少资源、能源消耗,冲刺“四个零”目标,谋求绿色发展。www.tjnmgbc.com